真空工况磁翻板液位计异常显示怎么解决
发布时间:2021-10-11 22:57:07
密封油真空油箱液位显示采用
磁翻板液位计,并设有两个微动开关(干簧片液位开关)作为高低液位报警。微动开关的磁铁安装在干簧片上。浮子与磁铁相互作用。磁铁微动带动簧片动作,打开(或关闭)液位开关触点,实现开关状态的转换。当油位正常时,磁性活门显示的油位为950mm。为密封油真空罐液位。
2011年4月15日,在机组启动前的检查中,发现密封油真空罐磁性活门600mm处的磁性活门间歇性显示,950mm液位处的磁性活门显示。如果怀疑活门失磁,用磁铁沿磁性活门刷一刷,活门即可翻转良好;拆下磁铁并将活门返回到600mm位置。确认真空油箱油位为950mm后,未进行进一步处理,操作人员加强监控
4月18日,密封油真空油箱磁翻板上的液位完全未显示。拆卸液位计上部,用铁丝探测浮子。发现浮子停在600mm处,600mm以下动作灵活,磁翻缸内壁光滑无杂物。由于液位计没有手动阀且无法隔离,因此决定在处理前排空油箱中的油。
拆下液位计,用新浮子更换,并清洁液位计浮子内壁。处理后,恢复液位计,打开补油节流阀,向真空油箱补油。浮子随着真空油箱的油位升高,磁性活门也随着浮子翻转。当液位超过600mm时,浮子不再随液位上升而上升,磁翻板停止转动。液位增加到1000mm后,磁翻板仍显示600mm。然后拧下液位计顶部的螺钉,用铁丝钩住浮子,将浮子拉至1000mm,液位计显示1000mm。4月18日24:00,发出真空油箱低油位信号,密封油真空泵磁翻板无液位显示。检查并确认浮子位于液位瓶底部。此时真空油箱的实际油位为950mm
确定异常原因;通常情况下,液位会上升或下降,活门不会改变。原因可能是浮子泄漏、浮子损坏、浮子失磁、浮子中的异物导致浮子堵塞且无法上升和下降,或磁性活门失磁。一般可通过清洗浮标、更换浮子或更换磁性翻转柱来解决。本机检查浮子完好、无泄漏、无磁性,否则600mm以下液位翻板显示不正常;浮子内无异物,浮子无卡滞,磁翻柱无丢失。但更换浮子和磁力翻转柱后,仍不正常。多次重复使用类似方法无效。
因为600mm正是低液位开关所在的位置,请尝试拆除低液位开关。发现浮子上升缓慢,翻板显示液位上升缓慢,*终显示与实际液位一致。然后安装低液位开关并按下低液位开关下方的浮子。因此,浮子上升到低液位开关后不会上升。将浮子提升至高液位开关进行测试,情况也是如此。因此,确定了异常原因:液位开关吸住浮子,使浮子无法再次上升。
解决方案和建议;其中:F-液位缸内浮子浮力,N;ρ油-真空油箱密封油密度,kgm3;ρ浮子-浮子内浮子平均密度,kgm3;V浮子—浸油浮子的体积,m3;G—重力加速度,MS2;G—浮子的重力,N;F—浮子上磁性开关的吸力,N;μ—浮子和浮子之间的静摩擦系数。
从浮子的应力可以看出,如果浮子在液位开关处未被吸收,它可以随液位升高,或者增加浮力,或者减小重力,或者减小浮子和液位开关之间的磁重力。如果浮力增加,浮子体积将不可避免地增加,浮子重力也将增加,但浮子位于浮筒中,且体积增加的幅度较小。降低重力可能导致浮筒重心向上移动,浮筒容易侧翻和与浮筒碰撞;浮子重心向上移动后,浮子的磁钢中心可能与浮筒液位不一致,磁翻板的液位显示可能会偏离。
减少磁开关与浮子之间的磁吸引力有四种方案:减少浮子的磁性,但会导致活门旋转缓慢、滞后或无法动作。由于磁翻转是由浮子的磁引力驱动的,减小浮子的磁引力也会减小磁引力,这很容易导致异常翻转动作;减小微动开关的磁引力。浮子和微动开关之间的磁吸引力也会降低。在浮子上升或下降的过程中,驱动微动开关的浮子力减小,磁性活门的工作不会受到影响;增加浮子和微动开关之间的距离,因为磁性材料的距离减小,磁吸引力增大,增加距离也会降低浮子对微动开关的磁吸引力。
具体来说,可以在浮子的微动开关处加一块铁片,加厚到一定程度后再加微动开关,使浮子的磁引力刚好驱动浮子,且磁引力不太大;增加微动开关的旋转角度。微动开关在浮子磁力的作用下可以旋转一定角度,但由于微动开关受到限位柱的限制,实际旋转角度很小。增加旋转角度后,微动开关的磁柱将随浮子旋转并转向限位柱。如果此时浮子与微动开关磁柱之间的作用力很小,浮子不会受到微动开关的很大作用力;与上述四种方法相比,第三种方法简单,可以在现场实现。
结论:
磁翻板液位计与微动开关配合使用时,*好使用成套产品,以保证翻板动作正常,磁性开关动作正常,磁性翻板与微动开关互不影响。如果单独购买磁性翻板液位计和微动开关,然后组合使用,则可能会出现异常液位显示或异常开关动作。