磁翻板液位计在测量1024t/h锅炉扩容器水位
发布时间:2021-10-01 07:54:03
磁翻板液位计锅炉连续排放已正确投入运行,各阀门位置正确,连续排放压力略高于除氧器压力。然而,地磁翻板液位计的水位为0,确认地磁翻板液位计汽侧和水侧的隔离阀已打开,打开地磁翻板液位计的排污阀,仅排出少量水,背面充满蒸汽。此时#1锅炉连续排放入口调节阀开度为2.5%,B为0%。#1锅炉连续排放疏水阀旁通阀巡检打开,1小时后水位无变化。
初步判断#1锅炉连续排放无水,连续排放水位计变送器故障,8月29日白班时,仪控人员更换水位变送器后,通知仪控处理缺水,发现阴极射线管仍然显示全量程。维修人员应检查磁翻板水位计,并使用外部磁铁确认内部磁翻板工作正常;8月29日白班化学控制报告:#1锅炉给水钠离子超标(Na+24ugL),因此,操作员将#1连续排a调节阀的开度从2.5%调整到8%。8月30日凌晨1时11分,化学部门通知#1机组给水中的钠离子仍然超标(Na+22ugL),上午7时02分,化学人员再次检测,发现#1机组给水中的钠离子超标至Na+29ugL。随后几天,9月2日白班化学试验供水钠离子超标;仪控维修人员与运行人员再次检查,9月3日白班期间.
未发现异常,巡检再次到现场检查#1锅炉连续疏水系统各阀门状态:电动隔离阀关闭后,连续疏水就地压力表指示明显增加,表明管道正常;打开连续排放就地磁翻板液位计下部排污阀,基本上没有水,只有蒸汽排放;#1锅炉连续排放调节阀a、B,关闭阀门1小时后,发现连续排水水位没有明显变化(4)打开#1锅炉连续排水阀旁通阀,发现连续排水水位在1小时后没有明显变化,由于#1锅炉的热试验和连续排放至热水箱的管道的缺陷消除,导致#1锅炉连续排放两次停止运行。对临时中断的原因进行故障排除。9月3日白班、9月5日中班、9月8日中班频繁发现#1精制装置高速混床故障。精炼装置高速混床每次退出再生后,凝结水指数恢复正常,给水钠离子指数好转
9月8日夜班,运行人员继续检查#1锅炉连续排放水位。怀疑#1锅炉给水钠离子超标与#1锅炉连续排放膨胀蒸汽携带的水有关。因此,稍微打开#1锅炉连续排放疏水器旁通阀(约2圈),观察#1锅炉连续排放水位和给水水质。发现#1给水的钠离子指数在6小时后从9.22ugL降至3.33ugL6。初步判断#1锅炉连续疏水CRT水位正确。针对地磁翻板水位不准确的问题,#1锅炉连续排水应满水而不是无水。因此,关闭#1汽包至连续疏水调节阀B前的隔离阀,关闭#1汽包至连续疏水调节阀A前的隔离阀,发现#1锅炉连续疏水水位明显下降。连续疏水水位正常后,连续疏水器投入自动运行。此后#1锅炉连续疏水水位控制在正常水位,且#1机组给水钠离子不再超标
磁翻板液位计;1锅炉连续排放水位异常原因分析;1机组给水钠离子超标原因分析;因为#1锅炉连续排放满水,来自汽包的含盐量高的污水在连续排放中无法获得足够的扩容空间,大量含盐量高的水滴被蒸汽带入除氧器,造成除氧器水污染,给水钠离子超标;1锅炉连续疏水满水原因分析;由于汽包压力高(额定负荷18Mpa以上),连续疏水调节阀阀芯在高温高压介质长期冲刷下磨损严重,该规定无效。事发时,虽然连续排水B调节阀处于全关位置,但泄漏流量仍然很大,连续排水管道受到管径限制,*大排水能力受到限制。当连续排水量过大时,即使打开排水旁通阀也无济于事,导致连续排水长时间充满水。
机组高负荷时,汽包压力高,进入除氧器的二次蒸汽带水量增加,给水钠离子指数增加;机组负荷降低时,蒸汽带水量降低,给水钠离子指数降低;连续排放局部磁翻板液位计显示0的原因分析#1锅炉长时间充满水,一直没有找到解决办法。主要原因是由于就地磁翻板液位计显示错误而导致的。小修时,维修人员解体检查,发现内部浮球卡在底部,浮球位置刚好堵住下部排污口,导致运行中不断排水,磁翻板液位计显示0,下排污阀开启后,无大量排水。浮球卡涩的原因是磁翻板液位计下部水侧接管焊接位置不顺,间隙小。长时间运行后,由于结垢,间隙进一步缩小,#1锅炉停运,无水连续排放。浮球位于底部并卡在此处,导致显示不准确。
总结:
磁翻板液位计**应用于发电厂。磁翻板液位计的故障通常是由于显示不准确,磁板或浮球变弱,磁翻板卡住而引起的故障。浮球堵塞故障很少,浮球下部形状不应做成与筒体排水口结构重合的结构,防止浮球下部堵塞时底部排污口堵塞。